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中钢网新闻中心钢市纵横行业技术油井用N80级36Mn2V非调质钢管坯的冶炼工艺实践

油井用N80级36Mn2V非调质钢管坯的冶炼工艺实践

分享打印 2008-01-22 08:57 编辑:     来源:      字体: [大][中][小]    
摘要 攀钢采用铁水预处理120t转炉冶炼-主要成分为CaC2的P1脱氧剂预脱氧、合金化-LF+RH精炼-280mm×380mm方坯连铸工艺生产36Mn2V非调质钢(%:0.34~0.38C、1.45~1.70Mn、0.11~0.16V、≤0.020Als)。分析和检验结果表明,Si、Mn、V合金元素的平均收得率分别为85.8%、98.0%和96.0%;140mm圆管坯的T[O]为(6.4~13.0)×10-6(平均9.1×10-6),[N]为(28.0~59.0)×10-6,管坯的冶金质量均满足技术条件的要求。
  关键词  N80级非调质钢 管坯 转炉 LF+RH

  N80级石油管是我国目前油井管中使用量最大的品种,占各类油井管总产量的40%以上[1]。针对N80级非调质钢的使用要求及性能特点,对36Mn2V非调质钢(表1)的炼钢工艺技术进行了研究。

1 36Mn2V钢的化学成分/%

C Si Mn V P S Als Cu、Ni Cr
0.34~0.38 0.25~0.40 1.45~1.70 0.11~0.16 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.020 ≤0.20 ≤0.25

1 生产工艺
  36Mn2V非调质管坯生产工艺路线为:脱硫铁水或半钢→120t转炉冶炼→P1预脱氧→合金化→吹氩→LF精炼→RH真空处理→方坯连铸。
1.1 铁水脱硫和挡渣出钢
  采用脱硫撇渣铁水冶炼,要求铁水硫含量≤0.020%。
  转炉出钢时,高氧化性的钢渣随钢流进入钢包,悬在液态钢中的渣滴在上浮过程中会与液态钢中的铝、硅、锰等元素发生反应而生成夹杂物,使加入的铁合金回收不稳定。因此,转炉出钢时采用挡渣措施。
1.2 脱氧工艺和钢渣改性
  攀钢目前的炼钢由于半钢(铁水)发热元素含量低、温度低,造成终点钢渣氧化性强。高氧化性的钢渣进入钢包,渣中的氧不断向钢液中扩散,造成钢水的二次氧化,污染了钢液。为对钢渣进行改性处理,采用P1脱氧剂(主要成分CaC2)喂Al线对钢液进行预脱氧及终脱氧。P1脱氧剂不仅具有较强的钢水脱氧能力,同时还使渣中氧化铁、氧化锰还原,生成的一氧化碳气体促使夹杂物随之上浮;另外,钙能使钢中的夹杂物球化变形[2]。因此,用P1脱氧剂脱氧能使钢中总氧含量大幅度降低,同时钢水流动性好,水口不易结瘤,保证了钢的可浇性。
1.3 LF+RH精炼
  为了进一步控制钢中的硫化物夹杂,在LF中加高碱度的订渣(主要成分CaO)进行精炼处理,充分吹氩(氩气流量500L/min)及进行RH真空处理。
1.4 连铸工艺
  钢包→中间包采用长水口保护;中间包→结晶器采用浸入式水口保护,并使用保护渣以隔绝空气与钢水接触。浇钢时严格控制中间包过热度及拉速使其匹配。确定合理的结晶器振动参数,减轻连铸坯振痕深度,以提高连铸坯的表面质量;采用结晶器电磁搅拌技术,提高连铸坯内部质量;采用合理的二次冷却制度,使二冷区连铸坯表面温度分布均匀;为了减轻连铸坯的中心偏析,浇铸时对连铸坯使用轻压下技术。
2 试验结果
2.1 脱氧情况
  采用增碳法冶炼工艺,转炉出钢的终点碳通常在0.05%~0.15%,此时钢水氧活度高达(800~1200)×10-6。采用P1+喂Al线脱氧工艺,钢液中氧活度低,平均为30.6×10-6,[Als]<0.005%,说明脱氧工艺合理可行,且提高了钢的清洁度和合金元素的收得率(表2)。

2 合金元素平均收得率

项目 Si Mn V
含量/% 0.28 1.51 0.12
收得率/% 85.8 98 96

2.2 低倍检验
  36Mn2V钢280mm×380mm连铸坯低倍检验得出,中心疏松≤1.5级,中心偏析≤0.5级,没有发现中心裂纹等其它缺陷。
  140mm圆管坯酸浸蚀显示:未见不允许的低倍缺陷,如白点、缩孔残余、裂纹、夹杂等有害缺陷,中心疏松和一般疏松均≤1.5级,满足技术条件低倍级别≤2.5级的要求。
2.3 管坯组织和夹杂物
  36Mn2V非调质钢的组织为铁素体+珠光体(图1),A、B、C、D类夹杂物的级别均比较低,完全满足技术条件≤2.5级要求(表3)。夹杂物的数量及形态(呈断续分布的短棒状或球状)控制比较好,晶粒较细,A、B、C、D类夹杂物粗系和细系的总和在5~10级之间,远低于技术条件总和≤16级的要求。

3 36Mn2V钢管坯的组织和夹杂物检验结果

非金属夹杂/级 金相组织 晶粒度/级
A B C D 总和
0.5~2.0 1.0~2.5 0.5~2.0 0.5~1.0 0.5~1.5 0.5~1.5 0.5~1.5 0.5~1.5 5.0~10.0 F+P 3.0~3.0


2.4 气体含量及电解夹杂
  检验结果表明,36Mn2V钢脱氧良好,管坯中T[O]为(6.4~13.0)×10-6,[N]为(28.0~59.0)×10-6;电解夹杂总量在(19.0~35.0)×10-6之间,平均为25×10-6,Al2O3含量(11~19)×10-6,占夹杂物总量的52%。
3 结论
  (1) 采用P1脱氧剂脱氧、RH精炼等工艺措施,20炉统计得出,36Mn2V非调质钢的T[O]为(6.4~13.0)×10-6,平均值9.1×10-6;[N]为(25.0~59.0)×10-6,平均值42.0×10-6;钢中电解夹杂总量在35×10-6以下,平均为25×10-6
  (2) 采用转炉+二次精炼+方坯连铸工艺所试制管坯的低倍组织级别均≤1.5级;非金属夹杂物级别≤2.5级。均满足技术条件的要求。

 

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