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中钢网新闻中心钢市纵横行业技术转炉高碳出钢工艺生产高碳钢实践

转炉高碳出钢工艺生产高碳钢实践

分享打印 2009-06-24 09:57 编辑:小珺     来源: 中国钢材贸易网     字体: [大][中][小]    

转炉高碳钢铁水S可以通过脱硫站脱除,而终点P成为限制性环节,常规做法是依靠吹炼后期提高FeO脱P,但终渣氧化铁含量高,钢水氧化性强,钢水洁净程度得不到保障。因而提出采用高碳出钢工艺。

其思路为:

1充分利用吹炼前期熔池温度低、(P)/[P]分配比高、脱磷热力学条件极好的优势,通过加大前期熔池搅拌强度来获得较好的去磷动力学条件,使熔池磷含量在吹炼前期便降至较低水平。

2在吹炼中后期,由于温度上升,脱碳反应加快,渣中(FeO)降低,同时因高碳出钢,终点[O]低,炉渣中(FeO)低,(P)/[P]分配比相对较低,去磷效果差,易回磷,必须通过倒渣降低渣中(P2O5),并重新调渣来确保炉渣有足够的碱度和氧化性,以达到抑制回磷,并进一步去磷的目的。

具体操作为:

1吹炼前期,,加大开吹时的供氧流量,并压低枪位,以加大熔池搅拌强度,配加足够的FeO,以提高前期石灰熔化速度。前期炉渣的控制:炉渣碱度控制在2.5左右,渣中(FeO)以控制12%~18%。吹炼前期倒渣温度控制1350~1400℃之间。

2吹炼前期结束,熔池即将进人碳快速反应期时,将大部分渣倒去,并重新造渣,以降低渣中(P2O5),促进脱磷反应的进行,同时添加石灰和铁皮,提高炉渣碱度和(FeO)。

3中期采用高枪位低供氧流量操作。

4吹炼终点前倒炉测温取样,以便准确控制终点[C],终点控制时以优先保温度为原则,即在保证终点[C]能达到0.30%以上的前提下,适当延长后期供氧时间,提高终点温度。

5在出钢后采用氧枪洗炉底的方式来改善炉渣。

该工艺在国内宣钢实行,数据表明在吹炼前期(约350s)、中期(约750s)及终点时,熔池[P]能分别降低至0.020%、0.018%和0.015%以下,效果良好。(王华)

 

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