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中钢网新闻中心钢市纵横行业技术炉卷轧机原料在冷轧后的退火工艺研究应用

炉卷轧机原料在冷轧后的退火工艺研究应用

分享打印 2010-06-01 10:35 编辑:安易     来源: 中钢网     字体: [大][中][小]    

  炉卷轧机生产线虽然具有流程段,投资省,建设、调试快,产品灵活,产量规模适中等特点。但热轧后钢卷二次氧化,表面质量差,板形调控手段不足,板形控制能力较弱。炉卷轧机生产的热轧料作为冷轧原料,由于炉卷轧制工艺的特殊性,给冷轧产品的表面质量控制带来诸多问题。

  2003年至2008年昆钢用炉卷轧机原料生产冷轧板卷,由于炉卷轧机轧制工艺的特殊性,加之冷轧工序未配套脱脂机组,带来冷轧产品表面质量的诸多问题,更多地要在退火消化解决,经过对退火工艺的分析研究,通过不断的创新改进,使用炉卷轧机原料的冷轧产品表面质量问题逐步解决,使产品满足市场要求。

  具体措施如下:首先,根据长期对炉卷轧机原料的特点,结合无脱脂冷轧生产的实际情况制定了适合的退火曲线图。试验发现,390℃保温平台时间达到2h以上时可以得到较好的乳化液挥发效果,能有效减少退火黑带出现的长度,随时间增加效果逐步提高,但保温平台时间超过6h以上时,挥发效果不再有明显变化,由此确定退火挥发保温平台时间为2~6h;起始段约120m3/h的大流量氮气吹扫时间达到1h,可以观察出对乳化液挥发有明显作用,随时间增加效果逐步提高,但超过2.5h后效果变化不明显,升温段16~24m3/h氢气吹扫以升温结束时停止较为适宜。其次,针对昆钢在实际生产中煤气、氮气等介质波动较大,经常造成退火程序中断的问题,对退火炉加热罩上的烧嘴进行了改装,使其可以稳定工作的煤气压力9000~11000Pa扩大到7500~12500Pa,以适应外供辅能介供应条件,减少因外供辅能介不稳定而出现自动停炉的情况。另外,针对轧制油的应用问题,主要通过技术性对比试验,根据轧制和带钢表面质量情况,调整乳化液应用参数,寻找最佳配比,以满足轧制需要和表面质量需要。

  通过各项综合的技术工艺改进,昆钢冷轧、退火工艺逐步适应了炉卷轧机的热轧原料,冷轧产品的板面外观有了明显的提高,具体表现为黑带现象已不存在,黑斑明显下降,由原来的80.95%降低至目前的2%左右,绝大多数钢卷退火后反射率达75%以上,黑斑、黑带已成为历史。

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