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中钢网新闻中心钢市纵横行业技术首钢冷固球团提质扩产改造的成效

首钢冷固球团提质扩产改造的成效

分享打印 2011-12-15 14:07 编辑:豫言     来源: 钢联     字体: [大][中][小]    

导读:该工艺原理是把炼钢干法除尘灰加水润湿,再加入一定比例的粘结胶,经过一定时间的仓储消化,再通过强力碾轧融合压制成型,并利用套筒窑热废气对成型半成品进行干燥以增加强度,然后经振动筛筛除小粒度及粉状物料,最终生产出具有成分稳定、粒度均匀和良好强度的产品——冷固球团。

  日前,首钢京唐供应管理部提前完成冷固球团提质扩产改造工作,并收到实效。改造后,冷固球团日产量由200吨提高到350吨至400吨,月产量达到1.2万吨,具有了将炼钢一次除尘灰全部加工成冷固球团的能力,每月可为公司创造经济效益400余万元。

  冷固球团项目是用炼钢干法除尘灰生产炼钢所需冷却剂的生产线。该工艺原理是把炼钢干法除尘灰加水润湿,再加入一定比例的粘结胶,经过一定时间的仓储消化,再通过强力碾轧融合压制成型,并利用套筒窑热废气对成型半成品进行干燥以增加强度,然后经振动筛筛除小粒度及粉状物料,最终生产出具有成分稳定、粒度均匀和良好强度的产品——冷固球团。冷固球团作为炼钢冷却剂,替代部分烧结矿的加入量,实现固体废弃物回收利用,有效降低炼钢成本。

  为持续提高产品质量,该部协同有关单位在10月份试生产过程中,针对生产线产品质量波动大、生产能力上不去等问题,组织专业技术人员按工艺、工序、操作等环节进行定点检测,通过层层检查、认真分析,他们对生产线存在的技术缺陷进行了补充完善,解决了制约生产的瓶颈问题:一是提高温度,满足原料消化条件。

  他们在密封的消化仓下采用了增加采暖的方法,提高了钢仓外表温度,满足了原料消化基本要求。同时,他们还采取了冷水加热方式,帮助原料提高消化速度及温度,较好地解决了原料消化延时的问题。二是调整筛分面积,提高筛分效果。改造前,生产线所用的筛片只适用日产能力200吨的筛分要求。改造后,由于日产量达到了300吨以上,现有的筛子出现了筛分能力不足,并出现产品带灰过筛的情况,影响了原料质量。为此,他们对筛片孔径、过筛面积重新进行测算,对两道筛片进行了更换。通过改造,产品目前的含粉率大幅下降,满足了原料过筛的需要。三是控制水量,保证原料消化特性需要。根据电除尘灰的固有特性,炼钢一次除尘灰必须通过加水方式和较充足的时间,才能降低除尘灰中的白灰活性,满足生产要求。水量控制及消化时间的长短,是生产组织过程中的关键环节。为解决加水难关,他们组织专业技术人员连续跟班作业,重新标定和掌握加水量与原料消化时间的关系,水量对产品强度、湿度的影响等数据。根据这些数据,他们采取限位卡来限制水量控制阀开度,做到开有限制、查有依据。经过连续一周的检测,目前湿球含水率控制在1.8%至2%,初始平均强度由过去的250牛顿提高到400牛顿,有效解决了产品粉化问题。四是抓住重点环节,强化岗位操作。在冷固球团生产环节中,他们强调抓住原料加水、原料混碾、产品压制、产品装运等重要环节,加强岗位管理。他们利用班前会向岗位人员进行讲课,重点讲解消化料与返料配比关系;混碾干料、湿料和加胶的关系;压球机压力与产品强度的关系;产品装车时间控制与产品含粉率的关系。通过强化岗位操作培训,产品质量、产量有了显著提高。目前,第一道筛后的产品成球率由过去的15%,提高到现在的80%以上,成品含粉率降到10%至15%,产品质量得到炼钢作业部的肯定。

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