陕钢2#高炉有效容积2280m³,于2012年8月16日建成投产。从 2013年 12 月开始,该高炉2#铁口偏南25°、标高10.196m处第六点炉缸温度开始升高,至 2013年 4月份热电偶显示内环最高温度达 983℃,外环最高温度517℃,严重威胁高炉的安全生产。为了消除隐患,与国内同行专家、耐材厂家、建设单位进行沟通交流,对炉缸侧壁温度异常升高的原因进行分析,并采取了有效地措施,使温度大幅下降,确保了高炉的安全生产。
1 高炉炉底、炉缸结构
陕钢2#高炉炉底炉缸结构见图1 。炉底第1层满铺国产超高导石墨砖,高度400mm; 第2、3层满铺国产微孔碳砖,总高度800mm;第4、5层中心砌筑国产微孔碳砖(直径约φ9400mm)、外侧砌国产超微孔碳砖,高度800mm;第6、7层立砌楔形刚玉莫来石砖,总高度800mm。
炉缸侧壁外侧第6~10层采用国产超微孔碳砖,总高度2000mm,炉缸侧壁外侧第11-18层采用国产微孔碳砖(其中:第11-14层每个铁口通道区域采用超微孔碳砖,范围2000×1600mm),总高度3300mm,炉缸侧壁内侧陶瓷杯采用小块塑性相刚玉砖,总高度4500mm。
炉底、炉缸采用光面低铬铸铁冷却壁,风口区采用光面球墨铸铁冷却壁,炉腹至炉身下部采用冷却壁。高炉采用联合软水密闭循环系统,软水总循环水量3742 m3/h,进水温度控制在 40±1℃,水温差控制在 6℃。
2 高炉炉缸侧壁温度变化情况
高炉炉缸部位设置 5层热电偶,每层设置 16个热电偶,分8个方向,每个方向设内环、外环两个热电偶。标高10.196m炉缸热电偶布置。2013年12月前,炉底炉缸部位生产状态及炉缸各点温度基本稳定。2013年12月份2#铁口偏南25°、标高10.196m处第六点炉缸温度热电偶显示开始升高,2014年4月中旬热电偶显示内环最高温度达 983℃,外环最高温度517℃,而内环、外环同标高同半径圆周上的1#铁矿周围测温点在550-650℃和250-350℃。
3 炉缸侧壁温度升高的原因分析
经过反复检查、讨论、研究,确认造成炉缸侧壁温度升高的原因:
(1)炉墙内部有空隙煤气窜动造成热电偶监测温度升高;
(2)炭捣料密度较低、炭捣料与炭砖、冷却壁间有空隙;
(3)炭砖发生环裂影响传热,造成炉缸温度升高;
(4)该区域位于铁口中心线以下1.304m位置,由于长期炉缸环流的影响极有可能造成炉缸侧壁陶瓷杯受到侵蚀,使1150℃等温线在炉缸此部位外移,造成热电偶监测温度升高。
4 控制侧壁温度升高的措施及效果
4.1 采用高钛矿护炉
针对炉缸侧壁温度升高情况,从2014年2月份开始采取不定期配加高钛矿护炉措施,钛负荷控制在12kg/t,铁水中 最高0.25%。
在配加高钛矿护炉过程中,要及时关注炉缸侧壁温度,根据炉缸侧壁温度变化情况及时调整高钛矿用量,当侧壁温度在800-1000℃时,铁水控制在≥0.120%,当温度在700-800℃时,铁水控制在≥0.10%,当温度在600-700℃时,铁水控制在≥0.08%,防止过高造成炉缸不活,渣铁流动性差,铁水粘罐。
4.2 加强日常铁口维护
维护好铁口是防止侧壁温度波动和保证炉缸长寿的最基本要求。提高炮泥质量,使之耐渣铁冲刷和易于与砖衬结合成牢固的保护层;加强铁口日常管理,打泥量控制在3/5格,铁口深度稳定在2800-3000mm;提高出铁准点率、控制铁口单次出铁量和出铁时间,平衡1#、2#铁口的出铁量。这些措施为缓解侧壁温度的升高起了积极作用。
4.3 强化炉缸侧壁传热和冷却
加强炉缸冷却,将高炉冷却水由4350m³/h增加到4450m³/h;增加收集管排污次数,由原来的2次/班增加到3次/班,以提高冷却强度;在该处增设洒水管;严格控制冷却水进水温度,确保进水温度在规定的40±1℃。
4.4优化高炉操作,抑制边缘气流.减弱渣铁环流冲刷侵蚀
为了抑制边缘、活跃中心,减弱渣铁环流冲刷侵蚀,遏制炉缸侧壁温度升高趋势,2014年3月7日对风口布局、进风面积进行了调整,将炉缸侧壁温度较高上方的16#、17#风口由原来的∮120×583mm的斜风口调整为∮115×583mm的直风口(其余均为向下斜3°的斜风口),风口面积由0.3167㎡缩小到0.3148㎡。料制由C92827262524112 O9283736251调整为C938373625213 O9383726252,炉缸中心活跃程度逐步好转,炉况稳定性明显增强,同时渣铁环流冲刷侵蚀减弱,护炉效果显著。
4.5炉缸灌浆处理
高炉炉缸灌浆料必须具有的性能:灌注时具有非常好的流动性能,灌注后具有低温和中高温固结性能;具有良好的导热性能、非常高的常温、高温强度及非常好的体积稳定性,超细颗粒、高碳化硅含量的导热型泵送材料;要求干粉料细度 200 目,导热性能好(热导率>6W/(m·K)),挥发物质少。因此,选择了高导热碳化硅质灌浆密封料、碳质压入泥浆为灌浆料。
4月19日和6月1日利用检修进行灌浆作业,压入料分别为高导热碳化硅质灌浆密封料、碳质压入泥浆,压力量分别为1200kg和800kg。
5 处理效果
灌浆后2#铁口偏南25°、标高10.196m处第六点炉缸温度出现下降趋势,内环温度稳定265-285℃,外环温度稳定在580-600℃,异常温度得到有效治理,消除了影响高炉安全生产的重大隐患。
6结论
(1)高钛矿能起到护炉效果,但铁水中含量要控制合理,太高易造成炉缸不活、渣铁流动性差、铁水粘罐,太低则起不到护炉效果。
(2)加强铁口日常管理对处理铁口下面侧壁温度升高有积极作用。
(3)在保持高炉稳定顺行的前提下,合理控制炉内边缘与中心两股气流,保持炉缸中心活跃,可有效降低渣铁环流冲刷侵蚀。
(4)灌浆可有效消除炉墙内部有气隙,关键是灌浆料、灌浆孔的选择及灌浆过程控制要恰当。