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中钢网新闻中心钢市纵横行业技术石油钻井用钢SAE4137夹杂物控制

石油钻井用钢SAE4137夹杂物控制

分享打印 2016-09-05 11:28 编辑:薇薇     来源: 行业技术     字体: [大][中][小]    

1引言

石油钻井用钢作为石油、天然气勘探开发的重要耗材,在石油工业中占有重要的位置。近年来,我国每年消耗油井用钢超过200万t。石油钻井用钢在石油工业中的地位不仅表现为用量大、花费高,更重要的是其质量和性能直接决定了我国石油工业的发展。SAE4137钢一般作为公母螺栓或者钻杆使用,其一般在几百、几千米的地下、极为复杂的地质条件下钻井,承受了拉、压、扭、冲、剪等各种作用力,甚至还将承受瞬间的突变载荷。由于石油钻井用工作条件恶劣,钢的化学成分要求磷≤0.015%、硫≤0.008%,低倍评级均≤1.5级,夹杂物评级均≤1.5级,其冶炼工艺较普通钢种难度大。

在对石油钻杆用钢SAE4137的冶炼过程夹杂物控制理论分析的基础上,攀钢提钒炼钢厂实践了冶炼过程脱氧工艺、钢包渣组成控制和钙处理等工艺,试验结果表明夹杂物评级均≤1.5级,钢材力学性能稳定,较好地解决了转炉-大方坯流程批量生产SAE4137钢的夹杂物控制难题。

2试验内容

2.1工艺条件

SAE4137的生产工艺流程为:120t顶底复吹转炉冶炼-吹氩站-LF精炼-RH真空处理-360mm×450mm大方坯连铸-轧制Φ140mm-Φ220mm圆钢-退火-热处理-机械加工。顶底复吹转炉保证了冶炼终点钢水质量;与大方坯连铸机配套的LF炉具有良好的加热能力和造渣精炼功能,RH装置脱气、去除夹杂物的效果较好;大方坯连铸机配套了结晶器电磁搅拌和凝固末端动态轻压下。

2.2热力学分析

利用FACTSAGE软件中相图计算模块计算在CaO-SiO2-Al2O3三元夹杂物系中有两个低熔点区域。区域1熔点低于1400℃,其成分范围SiO228%-70%、Al2O33%-40%、CaO10%-55%,范围较宽,且其周边区域的熔点均较低,因此对于Si、Mn脱氧等钢种精炼渣系相对较好控制,在靠近该区域时,通过添加少量(10%以内)CaF2可进一步降低精炼渣的熔点。区域2熔点低于1500℃,其成分范围SiO20%-15%、Al2O322%-55%、CaO42%-65%,在区域2中熔点低于1400℃的成分范围为SiO20%-10%、Al2O335%-50%、CaO47%-57%。对于铝脱氧钢种精炼渣系的选择应为区域2,但范围较窄,因此根据钢种成分进行了进一步的计算分析。

2.3脱氧工艺的制定

计算了SAE4137钢的等a、等线和等a线发现:

1)CaO-SiO2-Al2O3渣系低熔点区域1的氧活度较高,低熔点区域2的氧活度则大大降低,因此要生产低氧钢须将夹杂物成分和精炼渣成分控制为区域2,此时的大致成分为:SiO20%-22%、Al2O325%-60%、CaO40%-75%。

2)在区域2,是影响a的主要因素,且a随升高而明显降低。另外a随SiO2含量增加而升高。

3)在区域2,钢中存在极低的钙就能使夹杂物向低熔点的铝酸钙系转变。

4)钢水中a、、a分别控制在1ppm-5ppm、控制在0.01%-0.03%和7.5ppm-15ppm有利于夹杂物的控制。

因此,要生产低氧钢SAE4137时需要一定的,即应采用铝脱氧工艺,精炼渣系选择时必须尽量降低渣中的SiO2含量,且考虑到渣的流动性,在精炼渣中配加10%以内的CaF2可进一步降低精炼渣的熔点和粘度,有利于夹杂物的去除。

该厂转炉冶炼采用半钢转炉冶炼,半钢与铁水比较,其碳含量低,硅、锰元素均为痕迹,转炉冶炼热源相对不足,转炉终点钢水氧活度和钢渣氧化性更高,波动更大。图1为该厂采用半钢冶炼时转炉冶炼终点-a关系。由图1可见,半钢转炉冶炼终点≤0.05%时,即使含量微小下降,钢液氧活度含量也会大幅度上升。因此应将冶炼终点控制在≥0.05%,使钢中的氧活度a控制在800ppm以内。此外,转炉吹炼过程应加入发热剂,在适当提高出钢温度的同时避免深吹,并可在图1所示的基础上降低钢水氧活度。

脱氧剂的加入量与终点碳含量的关系见表1。为保证良好脱氧和为后续精炼创造条件,出钢后在吹氩站进行定氧,并根据钢水氧活度,补喂铝线,铝线的喂入量见表2。喂铝线后,钢水氧活度更低,对控制钢中T有利。

2.4钢包渣组成控制

对钢中氧含量及夹杂物尺寸和数量的控制主要是靠精炼工序完成,精炼过程的重点是根据钢种质量要求,在脱氧工艺的基础上对钢包渣组成进行控制。根据钢种质量要求分析和热力学计算结果,采用活性石灰和高碱度精炼渣调整钢包渣组成,利用钢包渣改性剂和铝丸作为降低钢包渣氧化性的还原剂。在预测钢包渣成分的基础上,制订的造渣工艺如下:

1)严格控制出钢过程下渣量,出钢过程挡渣标加入位置准确,出钢口时间≥5min;渣层厚度控制在50mm以内;

2)出钢过程合金化后立即向钢包内加入800kg活性石灰,200kg萤石(或1000kg高碱度精炼渣;

3)钢水进站根据吹氩站硫含量加入头批(总量的1/2)铝丸和高碱度精炼渣后加热化渣,取样后加入第二批渣料。总加入量要求如表3。

2.5钙处理工艺

考虑到钢中硫化物夹杂和脆性氧化物夹杂对钢的性能的影响,特别是对冲击性能的不利影响,需要对夹杂物进行变性处理。通过对钙处理计算结果,需要将钢水中钙含量控制在7.5-15ppm。试验采用的方案和中间包钢水钙含量见表7,试验达到了FACTSAGE软件计算的结果。由表4可见,采用方案二,钢水中钙含量保持在8.5-21.0ppm,平均11.8ppm。因此,结合理论计算和试验的结果,在LF处理结束后喂CaSi线500-700m较为合适。

2.6RH真空处理

RH具有良好的脱气和去除夹杂的功能,为有效控制钢中含量以及夹杂物数量,采用RH真空处理。试验过程中,要求RH处理时间≥15min,并且保证真空度<300Pa的时间≥12min,然后再进行成分微调。真空处理结束后,对钢水进行软吹氩处理,软吹时间≥5min。试验时对提升气体氩气流量进行控制,前3min氩流量1200Nl/min,3min后到18min采用1500Nl/min。试验61炉钢经RH处理后,出站在0.5-1.5ppm,平均0.8ppm;试验一个包次8炉钢的夹杂物去除率34%-72%,平均达到57%。

3工业试验结果

3.1脱氧效果

该厂共生产了61炉SAE4137钢,约8000t。为考察脱氧效果,在吹氩站吹氩前后测定了钢水氧活度。吹氩前氧活度在2.2-35ppm,平均为9.7ppm,由于转炉出钢存在补吹,为节约成本,补吹后不测氧定碳,个别炉次出现补吹后氧含量较高,脱氧不彻底,但可在吹氩站补喂铝线进行脱氧,对钢的脱氧影响不大。吹氩后氧活度1-5ppm,平均3.2ppm,均控制在5ppm以内,表明脱氧效果良好,达到了1-5ppm的控制要求。

3.2冶炼过程钢包渣组成控制效果

采用上述精炼工艺后,对一个包次8炉钢的各工序钢包渣组成进行了分析。通过合理的精炼造渣制度,将钢包渣调整到合理的范围内。LF出站及RH处理过程钢包渣CaO含量控制在49%-60%,平均为57%;碱度(CaO/SiO2)控制在5.2-6.1,平均为5.7;CaO/Al2O3控制在3.1-3.7,平均为3.5。以上数据说明,钢包渣组成均有利于夹杂物控制。RH精炼结束后,钢水中含量为0.01%-0.04%,平均0.025%达到了计算要求。钢包渣氧化性控制可见,钢包渣中(FeO+MnO)在冶炼过程中逐渐降低,精炼结束(FeO+MnO)控制在2%以内。

3.3夹杂物控制效果

对生产的一个包次8炉钢中4炉钢的圆钢夹杂物进行了检验。检验结果表明,试验钢的夹杂物数量少,夹杂均为球形复合夹杂,且未发现长条形夹杂,表明钙处理效果较好,夹杂物完全球化;精炼过程夹杂物转变良好,钢包渣对夹杂物的吸附能力较强。夹杂物评级各项夹杂均≤1.5级。典型炉次的夹杂物控制情况见表5。

3.4圆钢性能

冲击功检验的调质处理工艺为淬火870℃,保温70min,出炉油冷;回火温度为600℃,保温70min,出炉水冷。2010年生产的61炉钢的力学性能检测结果见表6,说明制定夹杂物控制工艺对钢的力学性能没有影响。

61炉试验圆钢超声波探伤结果结果见表7,从表7可以看出圆钢的综合报警率为0.99%,φ140mm、φ180mm及φ220mm规格的报警率分别为0.57%、1.49%、0,报警率较低

3.5推广应用

通过采用FACTSAGE对SAE4137钢的热力学分析、脱氧工艺研究、钢包渣组成控制和钙处理工艺的研究,制定了该钢种的夹杂物控制工艺并应用于提钒炼钢厂。试验期间共试制SAE4137钢61炉,单中包连浇炉数达到8炉,表明具备了该钢的批量生产能力。该钢种的研究方法可应用于对夹杂物要求较高的钢种,如SAE4145,CrMo系列合金结构钢等,计算过程采用的FACTSAGE软件可推广应用于炼钢过程渣系计算。

4结论

1)针对转炉流程生产石油钻井钢SAE4137的夹杂物控制的技术难点,通过采用FACTSAGE软件研究了钢脱氧工艺、钢包渣组成控制以及钙处理工艺,计算结果表明钢水中a、、a分别控制在1-5ppm、0.01%-0.03%和7.5-15ppm有利于夹杂物的控制。

2)工业试验结果表明,试验钢脱氧工艺合理,脱氧后钢水氧活度均控制在10ppm以内,平均3.2ppm。试验圆钢的夹杂物数量少,钙处理效果较好,夹杂物完全球化;LF精炼过程夹杂物转变良好,圆钢的夹杂物评级各项夹杂均≤1.5级。

3)试制的SAE4137圆钢力学性能满足要求,夹杂物控制工艺对力学性能没有影响。(图表参见原文)

(来源:炼钢)




 

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