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中钢网新闻中心产经新闻石化洛阳石化表彰优秀操作法激发创新热情

洛阳石化表彰优秀操作法激发创新热情

分享打印 2020-12-14 10:02 编辑:     来源: 中国石化新闻网     字体: [大][中][小]    

导读:中国石化新闻网讯 一直以来,洛阳石化坚持以开展群众性技术创新活动为抓手,引导广大职工发挥聪明才智,立足岗位,从生产实践中总结经验,形成优秀操作法,推动企业技术进步。前不久,该公司对荣获2018年至2020年度的16项优秀操作法授予金银铜牌,并以主创人姓名挂牌命名

  中国石化新闻网讯 一直以来,洛阳石化坚持以开展群众性技术创新活动为抓手,引导广大职工发挥聪明才智,立足岗位,从生产实践中总结经验,形成优秀操作法,推动企业技术进步。前不久,该公司对荣获2018年至2020年度的16项优秀操作法授予金银铜牌,并以主创人姓名挂牌命名,进一步激发了职工们的创新热情。

    快速稳定汽提塔运行

  “看到其他企业发生重整进料硫、水含量超标导致重整催化剂中毒失活损坏,我很担心。”集团公司催化重整装置操作工技能大师郭建波说,“得提前谋划,提出新的操作法,避免重整装置出现此类生产难题”。

  1#重整装置预处理单元汽提塔C102是通过汽提脱除加氢处理后石脑油中的硫化氢、水等杂质,以满足重整反应进料的要求。由于汽提塔C102直接为重整反应提供进料,一旦出现操作波动,就会引起重整反应进料中的硫化氢、水等杂质不合格,严重影响重整催化剂的活性,使重整装置发生生产波动,进而影响公司的稳定运行。

  为了解决这一困扰国内同类单汽提塔操作的难题,郭建波从理论出发,查阅了多篇汽提塔操作方法相关书籍及论文,基于汽提塔操作的基本原理,分析影响全回流汽提塔操作的四个方面,根据汽提塔的物料、传热、气液平衡思路,考虑四个影响因素发生变化时,如何快速响应,达到汽提塔的动态平衡。

  郭建波及其团队连续数天查看数据趋势,蹲点现场,针对出现的不同问题进行针对性操作调整。通过摸索,提出了快速稳定汽提塔C102进料量、迅速稳定重沸炉H103供热量、及时稳定回流温度、及时稳定汽提塔C102进料组分4条措施,并在实践中进行操作摸索。

  “好的操作法,在实际应用中一定是行之有效的。”郭建波将操作理念、操作思路、操作方法传授给班组职工。通过学习,汽提塔C102发生波动时,内操一改“头痛医头脚痛医脚”的操作模式,提前研判,外操不用来回奔波现场,内、外操相互配合,使装置快速稳定下来。

  “快速稳定汽提塔操作操作法”保障了重整反应进料中的硫化氢、水的含量合格,延长了重整催化剂的使用寿命,避免了重整装置生产波动。通过核算,该操作法的应用,合计创效36万元/年,获得优秀操作法金牌。

    冲堵新方法高效节能减少污染

  “只要大家沉到工作里,不断改进日常重要操作,就能做出成绩。”芳烃部职工雷洛斌、王绪海创作的《母液泵BG703高效冲堵操作法》在此次评选中获得铜牌,看着奖牌,雷洛斌说。

  在PTA装置精制单元中,一级分离系统压滤BM701将PTA料与母液分离,之后母液被抽到母液罐BD703和母液闪蒸罐BD704系统中进行闪蒸和降温,使溶于母液的部分PT酸析出。由于PT酸的特性,容易在BD704罐壁、出料管线以及母液泵BG703入出口管线内结壁,形成结壁料,造成BG703入口管线管径变小,导致工况差、输送能力下降、BD704液位高。

  此前,为了消除结壁影响,该部只能根据实际工况频繁处理BG703,不仅增加了职工们的劳动强度,也给现场造成了相应的污染。

  “有没有什么办法可以轻松高效地消除结壁,保证清理质量的同时减少污染?”PTA区域班长雷洛斌看到这种情况,非常着急。

  有了想法就要去实现。雷洛斌立即联系主任技师王绪海。他们分析现有操作的优点、缺点,从物料特性、现场流程等方面综合分析,考虑环保与操作的实际需求形成大致方案,在数次冲堵操作中不断改进、细化,最终形成了“母液泵BG703高效冲堵操作法”。

  根据此前经验,每次冲堵需要碱1吨、PW水2吨左右,一次冲洗费用约为300元。在更换冲堵新方法后,清理效果显著提升,原来的7天一冲堵延长至一月一冲堵,每月减少了三次清洗操作,节约费用约900元,全年可节约10800元。同时,新操作法还降低了职工的劳动强度,减少了污水的排放量。

    调整操作确保平稳供料

  “以职工的名字命名优秀操作法,助推了大家的创新热情。”前不久,储运部技师崔建军“供2#聚丙烯原料泵运行平稳操作法”获得铜牌,拿着沉甸甸的奖牌,崔建军激动地说。

  该部罐G1201-1204和G1807-1808负责收储炼油一部气分装置丙烯原料,经过沉降、脱水、分析合格,供2#聚丙烯装置。但是,付装置丙烯原料泵P418A/B运行时间过长,会出现波动。如果供料中断,必须马上注一氧化碳终止反应,严重时会造成聚丙烯装置反应器结块、堵死停工。

  为解决这个难题,崔建军经过长期仔细观察分析,和协创人员共同调整、优化,总结出“供2#聚丙烯原料泵运行平稳操作法”,包括提前灌泵、减小压差、流程确认等8项日常操作,并列举了10项异常现象和处理措施。

  该操作法推广后,效果显著。自2019年至今,供2#聚丙烯原料泵运行平稳率为100%,大大减少了聚丙烯装置因发生切断进料、注一氧化碳、系统置换循环等生产波动问题。按照停止进料8小时计算,聚丙烯产品会减产约140吨。该操作法的有效实施,直接减少经济损失约105万元。

    把控风险助力“抗疫”

  今年,聚合部2#聚丙烯装置生产安全稳定,在创造良好效益的同时,为国家“抗疫”工作作出了突出贡献。其间,该区域推广的钢瓶更换“两线气密 开一看二正反吹扫操作法”为保证装置平稳运行发挥了积极的作用。

  2#聚丙烯装置钢瓶重1.2吨,每15天更换一次。

  钢瓶内的三乙基铝(TEAL)属自燃性物质,遇空气则猛烈燃烧,遇水会发生剧烈爆炸,属一级危险品,被用作高效催化剂的助催化剂。高浓度的三乙基铝在惰性气体保护下装在钢瓶内送进装置, 职工需将工艺管线连接到钢瓶上,每次更换钢瓶必须经过氮气吹扫、气密合格方可使用,确保不发生着火、爆炸事故。

  同类装置在更换钢瓶时,经常出现冒烟现象。2#聚丙烯区域配剂班班长郭新营开动脑筋,经过大胆摸索和科学实践,总结出了钢瓶更换“两线气密 开一看二 正反吹扫操作法”。

  此操作法把更换钢瓶固定为更换前确认13项内容,加压氮气管线气密5个步骤,TEAL卸料管线气密4个步骤,钢瓶卸料9个步骤。按照此操作法作业,能成功避免各种操作失误。

  该操作法推广以来,2#聚丙烯区域更换钢瓶工作实现安全、高效,助力装置高负荷平稳运行,也提高了职工的工作效率和质量。

  (李睿 陈晓飞 孙梦莹 崔旻 郑淼)

 

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