邢台钢铁:聚焦双循环,推进采购物资进口替代
邢台钢铁有限责任公司认真落实国家“国内国际双循环”战略,聚焦卓越运营目标,加大采购进口物资的可替代性攻关,减少外部依赖性,取得较好效果。
邢钢焦炉出口烟气脱硫采用的是 SDS 干法工艺,按照设计要求必须配套使用进口的NaHCO3。投产初期考虑到价格原因,也曾使用“国产代替”,但由于国产品颗粒大、不均匀且料潮,经常出现堵料情况,需频繁停机清理,使用效果一直不理想。该厂技术人员不断摸索,持续攻关,后来又尝试国产、进口碳酸氢钠按1:1比例混合使用,使用中仍发现有堵塞情况发生,且过量的碳酸氢钠不仅增加了成本,还容易在烟气管道中沉积,存在较大环保风险和安全隐患。
一次又一次的失败没有挡住技术改进人员“干成事”的决心,他们扎根现场,继续试验,发现自动下料停掉后,手动下料,堵塞现象会明显减少。基于此,他们着手制定新的改进方案:把磨机的上料仓料位计下移至紧挨下料仓处,这样可以自动控制碳酸氢钠在料仓的堆积和积压,实现与手动输送量一致。自去年11月17日改造以来,连续运转多日,再未出现堵料、设备跳停现象,实现了国产化的稳步替代,据测算,仅此一项年可节约13万元左右。
与前者相得益彰,在线材厂同样的“国产替代”精彩案例也轮番上演:该厂五线红圈轧机辊箱更换频繁,油路面板上快速接头本体及密封圈不堪重负,滴油漏油情况时有发生,每月平均漏油15桶。而快速接头备件进口制造一套就要千元以上,整个粗中轧机38个辊箱共计100多个接头,更换成本费用高昂。线材成红圈班员工主动请缨,决心啃掉这块“硬骨头”,经过数月的跟进研判,他们在红圈辊箱液压油路进口处打孔,焊接拼装不锈钢管,由原来的直通式改为L型,管路末端自己加工螺纹对接国产快速接头,改造后使用国产快速接头一套仅102元。
邢钢还积极与国内厂商配合,开展国产化轴承替代工作,国内某轴承厂经过技术攻关,研发出与国外进口轴承质量类似的产品,邢钢经过连续使用,确认了其质量符合现场使用要求,每月精轧机导轮可使用国内轴承1400多盘。
相关新闻
推荐文章
-
钢铁去杠杆之战应如何打响?
2017年是钢铁行业去产能的攻坚年,也是钢铁企业去杠杆的重点年份。目前钢铁行业去杠杆任务完成的如何?存在哪些问题?都有什么建议?请各位嘉宾谈谈自己的看法。
-
7月上旬邯郸小厂线材走势预测
时值月底,资金压力大,且高温阴雨天气影响,需求迟迟不见好转,商家为求走量,暗降、让利出货,冲击主流价位下行。截至目前,明芳1825元/吨。市价已然刷新年内新低,后期是继续下寻支撑,还是触底反弹?
-
“互联网+”下的钢铁革命
钢铁行业“互联网+”的概念内涵覆盖了整个钢铁的产销供给链,钢铁电商的火爆仅仅是钢铁“互联网+”酝酿已久的一次爆发和其发展的一个缩影。华泰认为,钢铁企业的未来不再是单纯地销售生产的产品,而是通过下游的消费驱动组织生产,这正是“互联网+”趋势在提升整个钢铁行业效率外对整个钢铁行业做出的深刻变革。从趋势来看,“互联网+”将从三个层面重塑钢铁行业。